Page 31 - 《橡塑智造与节能环保》2025年11期
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综述与专论




                                       乙丙橡胶可持续回收:


                             回收废弃乙丙橡胶老化行为研究



                                                            章羽 编译
                                            (全国橡塑机械信息中心, 北京  100143)







               1  引言                                              程中直接加入硫化系统。在 1、5 和 10 周的时间间隔
                   橡胶是由聚合物、填料、活化剂、促进剂和交                           内进行了老化测试,并将机械性能与原始橡胶配方进
               联剂组成的复杂混合物,在塑料工业中发挥着重要作                            行了比较。最后,用脱硫材料制造了密封系统。
               用。它作为关键组分广泛应用于轮胎、密封件、薄膜
               及其他领域。过去十年间,弹性体回收领域投入了大                            2  材料与方法
               量研究,众多科学文献报道了废橡胶的活化或复硫技                            2.1  材料
               术。                                                     环境研磨的EPDM橡胶废料,其粒径小于1mm,
                   在我们之前的研究中,我们成功地将两种截然不                          由炭黑、油和三元乙丙橡胶组成,各占三分之一左
               同的方法结合起来,以弥补每种方法各自的局限性。                            右,并在第一次硫化过程中使用德国 M.D.S.Meyer 公
               尽管回收工艺已取得显著进展,但再生材料的老化问                            司提供的高效硫化系统进行硫化。对照组配方的成

               题仍属研究相对薄弱的领域。老化测试对于评估材料                            分属于公司专有技术,是根据 DIN EN 681-1:2006 中
               对降解过程(如交联、裂解和高分子重排)的敏感性                            规定的密封系统要求生产的。该硫化体系由氧化锌
               至关重要,这些过程会导致材料性能逐渐劣化。                              (ZnO)、硬脂酸(Sac)、硫(S)、双(二苄基二硫代氨基甲
                   橡胶会随时间推移发生化学与力学性能变化。在                          酸酯)锌(Zbec)和N-环己基-2-苯并噻唑磺酰胺(CBS)组
               回收过程中,材料因研磨、高温复硫化及交联作用承                            成。
               受额外应力,导致橡胶脆性增加、易开裂,从而引发                                DBD(商品号Struktol 424)由德国Schill &
               性能劣化。理解这些过程对提升再生材料的长期功能                            Seilacher公司提供。Lion Elastomers公司(Omya,德

               性与可持续性至关重要。                                        国)的LPTrilene 67分子量为39,000道尔顿, 乙烯/丙烯
                   本研究探讨了脱硫剂浓度、回收参数以及硫化体                          比例为46/54,第三单体5-亚乙基-2-降冰片烯的不饱
               系、LP等添加剂用量对老化行为的影响。研究了DBD                          和度为9.5%。
               浓度(1.5~4 wt%)、温度(120~200℃)和加工条件                    2.2   方法
               (密炼机、双螺杆挤出机)对脱硫过程的影响。在混                            2.2.1  试品制备
               炼机中,通过改变LP含量、硫化体系、DBD浓度和温                              将含2wt%(M2)和4wt% (M4)DBD 在 KCC9061S
               度进行测试。同样,在挤出机中,测试了不同的螺杆                            密炼机中制备,并在德国布拉本德公司的 Plastograph
               转速和流量。回收物的溶胶分数通过核磁共振分析,                            S350  密炼机中,在 120、160 和    200℃、150    rpm、
               并与傅里叶变换红外光谱相关联,以识别与老化相关                            15 min和 0.5  的填充系数下进行脱硫处理。在德国

               的白霜现象相关的化学官能团。此外,对脱硫物在老                            Thermo Scientific公司的Haake Polylab QC型密炼机中,
               化前及老化一周后的机械性能进行了测试。采用优化                            以90℃、40r/min、填充系数0.7的条件下,用5%和
               参数,开发了三种不同的胶料配方,在挤出机回收过                            10%的LP进行活化。



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