Page 49 - 《橡塑智造与节能环保》2025年8月
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节能环保新技术与产品
差示扫描量热法(DSC)和扫描电子显微镜(SEM) 比,这表明硫化橡胶具有足够的活性交联位点来促进
进行表征。类似地,Lasagni和Liu等使用两水平全因子 硫化。 类似的发现由江等人报道,他们使用DPDS在
设计研究了脱硫化参数之间的相互作用。观察到DPDS 超临界二氧化碳中有效地脱硫硫化丁基橡胶。
浓度是脱硫化SBR和BR的最重要因素,当DPDS浓度 梅萨米等人提出假设,认为废旧轮胎橡胶在脱硫
低于10 g/L时,凝胶的交联密度大于未处理的CR。在 化处理前后,其溶胶分数和交联程度的变化表明,橡
脱硫化过程中,140 ℃时大量交联键被切断。然而, 胶网络中的S—S键和C—S键经历了高度选择性的断
在此温度下溶胶分数较低,作者建议采用相对较高的 裂,而非随机性的网络断裂。后者可能导致包括C—C
溶胶分数(200 ℃),即使主链断裂有所缓解。随着 键在内的无差别断裂。
压力增加至临界值,作者观察到对脱硫化无影响,且 4.3 化学脱硫化在超临界二氧化碳中的拟议反应
通过监测反应温度确定了交联断裂的类型。这可能意 机制
味着可以采用相对较低的压力,尤其有助于降低生产 化学脱硫化可以成功实现,但与硫化过程类似,
成本。二氧化碳被认为提供了均匀的脱硫化反应介 化学脱硫化过程中发生的化学反应复杂且尚未完全理
质,使溶胶结构保持完整,并成功脱硫化CR。脱硫化 解。然而,在超临界二氧化碳(scCO 2 )中,涉及高温
后,橡胶的玻璃化转变温度(T g )和溶胶分数增加, 和DPDS作为脱硫剂的热化学脱硫过程中的反应机制已
而聚合度指数(PDI)降低,这是由于脱硫化效率导 被提出。Mangili等提出的机制与多位研究者报道的机
致主链移动性降低所致。作者得出结论,二氧化碳是 制相似。该反应机制的步骤简要说明如下。步骤2中硫
将DPDS引入交联网络的最佳反应介质。他们还报告 键的断裂被归因于高温、剪切作用(机械法)、亲核
了DPDS与CR中交联结构在橡胶表面和内部的相互作 试剂或重排。此外,步骤2中可能发生的氢原子脱离,
用。 是因为主聚合物链上烯丙基位置的质子在双键中非常
Shi等人采用DPDS在超临界二氧化碳(scCO 2 ) 活跃。根据多位作者的报道,DPDS可引发硫交联键
中对CR进行了脱硫处理,并将结果与低温剪切回收、 的氧化断裂,随后与生成的自由基发生反应。Asaro等
高温剪切回收及双螺杆挤出机回收工艺的成果进行了 人报告称,DPDS在脱硫过程中也可能导致橡胶主链
对比。他们建议在无氧环境下,通过DPDS在超临界 中C—C键的断裂,这种作用在二氧化碳中尤为显著。
二氧化碳中进行脱硫化,并施加强烈的机械作用力, Abraham 等人报告称,在DPDS与橡胶在高温下反应过
这种作用力倾向于引起主链(—C—C—)断裂。使 程中,会释放出包括硫化氢(H 2 S)和硫醇(R-SH)
用过量干冰在高压反应器中于180 ℃ 下进行不同时间 在内的副产物。
(2、3、4、5和6 h)的脱硫化处理,其中CR和DPDS DPDS自由基在脱硫化过程中的形成步骤包括:
的用量分别为50和4 g/L。经过处理且反应时间增加 (1)步骤1:DPDS的热降解产生两个反应性苯
后,溶胶分数、脱硫化率(交联密度)和PDI增加, 硫醚自由基。
而莫尼黏度和Mw降低。根据多位研究者的观点,这 (2)步骤2:硫醚自由基与交联位点反应,断裂
些结果表明橡胶硫化物的脱硫化过程已成功完成。Shi 硫键。
等人将20份未处理的CR和脱硫化的CR与80份的原生 (3)步骤2:主聚合物链上可能发生氢原子脱
NR分别混合,未处理的CR/原生NR(20/80份) 硫化 除,生成新的活性交联位点。
橡胶的拉伸强度和断裂伸长率均低于脱硫化橡胶/天然 (4)步骤2:硫化物自由基可攻击链上的双键,
橡胶(20/80份)混合硫化橡胶,这是由于未处理CR 同样生成新的活性交联位点。
的未破坏交联网络以及CR与天然橡胶之间的弱界面黏 (5)步骤3:生成新的活性交联位点,为后续再
合所致。他们还报告称,脱硫化橡胶/原生NR(20/80 硫化过程做准备。
份)硫化橡胶的△扭矩(最大扭矩与最小扭矩之差) (6)步骤 4:根据待定用途,硫化橡胶可进行再
较低, 与未经处理的CR/原生NR(20/80份)硫化物相 硫化或与原始聚合物基质混炼。
2025年 第8期 总第572期 17