Page 107 - 《橡塑技术与装备》2025年1月
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测试与分析
                                                                                                   TEST AND ANALYSIS






                             图 11 减重页面(仿真)














                              图 12 减重实际测试

                2.3 泡孔形态
                    通过仿真得到如下图 13 和图 14 泡孔尺寸大小及
                分布的仿真结果。从图 13 可以看出,最大泡孔直径
                65.603 μm。另外,大部分的泡孔直径在 4.374 μm 以内。
                从图 14 可以看出,大直径的泡孔主要集中在产品充填
                方向的末端,且在大部分在 48 μm 左右。



















                                                                                图 14 泡孔直径分布
                            图 13 泡孔直径分析结果

                    运用仿真的工艺,进行实际的产品微发泡工艺测
                试,得到如下图 16 的实际电镜图片。其中,电镜图片
                取点位置见图 15 所示。
                    从电镜图片可以看出,取点位置 1~5 的泡孔直径
                都挺小,在 1~3  μm 之间,而取点位置 6 的泡孔直径
                比较大,在 50  μm 左右。实测结果与仿真结果有较好
                的一致性。                                                          图 15 电镜测试位置标准

                                                                  泡孔尺寸大小一致性较高。
                3 结论
                                                                      结果表明,应用 Moldex3D 模流分析软件对塑料
                    基于 Moldex3D 模流分析软件,对模内贴标快餐
                                                                  产品进行微发泡模流分析,对实际应用有较好的指导
                碗进行了微发泡模流仿真分析。将注塑压力、减重百
                                                                  意义,对塑料产品应用微发泡工艺的效果有较好的预
                分比以及充填方向上不同位置点的泡孔形态的仿真分
                                                                  测作用。
                析结果与实际测量值对比,准确率分别为 94%、96%,


                      年
                2025     第   51 卷                                                                      ·57·
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